延遲焦化分餾塔除鹽萃取新技術的工業應用
????摘要:延遲焦化裝置原料鹽含量高,造成分餾塔頂部結鹽嚴重,影響裝置處理量并使設備腐蝕加劇。現有分餾塔除鹽方法是裝置降量對分餾塔進行水洗。利用除鹽新技術不再進行水洗操作,該技術投用后,設備運行安全平穩。在原油脫鹽連續超標、減壓渣油鹽含量持續高的情況下,分餾塔頂部未出現結鹽現象,頂循備用泵未出現結鹽堵塞,運行泵未出現機封結鹽泄漏和葉輪損壞等現象。進出除鹽設備頂循油氯含量分析表明,經過在線連續脫鹽,油中氯含量降低,含鹽水中氯含量也逐步降低。延遲焦化分餾塔除鹽萃取新技術的工業應用
中國某公司1.4Mt/a延遲焦化裝置于2008年6月建成投產,采用“一爐兩塔”工藝流程,設計生焦周期20 h,焦炭塔直徑9 m,由反應、分餾、吸收穩定、干氣脫硫、吹汽放空、冷焦水密閉處理、水力除焦及石油焦輸送單元組成。原料以減壓渣油為主,同時回煉全廠產生的重污油、輕污油、輕烴及其它化工廢劑。由于原料鹽含量高,攜帶的氮化物在反應過程中生成NH3 , NH3進一步與HCI反應生成NH4 Cl鹽,NH4 Cl極易溶于水,在分餾塔的下部,NH4 Cl分解為NH3和HCl,溫度下降后則重新生成NH4 Cl顆粒。生產中分餾塔頂部塔盤、空冷管束、頂循泵等設備和管線經常出現嚴重的結鹽現象,造成堵塞、腐蝕和泄漏等隱患,成為裝置大處理量和長周期安全生產的瓶頸。2013年應用除鹽新技術以來,分餾塔頂部未出現結鹽現象,設備運行良好,徹底解決了分餾塔結鹽造成的生產難題。
常規結鹽處理方法
1改善工藝操作條件
????根據原料的性質和操作情況降低蒸汽在頂循中的分壓,減少蒸汽冷凝,即減少冷凝水的量來降低H2S-HCl-NH3-H2O腐蝕和結晶鹽的形成;操作中提高塔頂部溫度和頂循返塔溫度,防止低溫區形成結晶鹽。但是這個操作條件受很多因素的制約,操作彈性不大。溫度提高后,還會造成塔頂油氣的冷卻設備結鹽,處理時更加困難。
2加入結鹽控制劑
在分餾塔水洗完成后,向頂循泵入口持續加入結鹽控制劑,防止NH4 Cl等鹽類在塔內聚集。這種不易揮發的添加劑在隨重組分向塔盤下流動過程中,浸潤塔內NH4Cl沉積物,逐漸使NH4Cl從金屬表面分離,被液流沖散帶走,并隨產品帶出塔。這種方法克服了現有水洗存在費時、裝置停工或降量等缺點,但長期加入必將提高裝置運行成本,目前國內利用此方法的裝置很少。延遲焦化分餾塔除鹽萃取新技術的工業應用
3在線水洗分餾塔
在線水洗方法除去分餾塔頂部結鹽,是目前國內煉油廠普遍使用的方法。水洗的原理是根據結鹽機理,向分餾塔頂部注水,用水將固體鉸鹽溶解,打通被固體鉸鹽堵塞的降液管、受液槽以及塔盤,積存的大量固體鉸鹽變成鉸鹽水溶液由液相回流逐次流至下部塔盤,被溶解的鉸鹽溶液通過塔的側線抽出將結鹽帶出。此方法的優點在于成本低,效果明顯,但每次進行水洗操作時,裝置要降低處理量,對產品要求高時,水洗期間要產生大量的污油,不能作為產品輸送下游裝置。當原料中鹽含量高時,水洗后很短時間會再次出現塔頂結鹽。
4設備材質升級
設備材質升級如換熱管、泵、管線等換成更抗腐蝕的材質,管線等局部補強以增加抗腐蝕性。這些措施都是通過增強設備來減弱腐蝕程度,然而設備的腐蝕仍然存在,只是腐蝕速度減緩了,并沒有從腐蝕的源頭上去解決問題。另一方面講,更換塔盤、選用更高級別材質的管線,這在很大程度上提高了設備投入費用,一段時間后設備還是會腐蝕穿孔,再停工更換設備,這只是暫時的緩???辦法,不是解決問題的根本手段。延遲焦化分餾塔除鹽萃取新技術的工業應用
5除鹽新技術的工業應用
????由某科研機構開發的分餾塔除鹽成套設備專利技術,在洛陽石化焦化裝置分餾塔進行了工業應用。工藝流程見圖5,分餾塔頂循回流油經過冷卻器后,分出20 t/h頂循回流油進入除鹽成套設備,與0. 5一1 t/h除鹽水混合,除鹽水在微相萃取器分離器內快速溶解頂循油中的鹽,脫鹽后的頂循油匯合頂循回流返塔,含鹽污水進入裝置酸性水系統去下游污水汽提裝置處理。
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????分餾塔頂循環油成套除鹽設備主要有湍旋混合器、微相萃取分離器和油水分離器三部分組成。工作原理見圖6,首先通過湍旋混合器將水均勻分散到循環油中,油中的鹽部分溶解到水中,其次經微萃取分離器深度捕獲鹽類離子并將油水進行初步的預分離,油水分離器利用粗粒化及波紋強化沉降,快速高效的實現油水分離,溶水性鹽溶于水中被帶出,達到頂循油在線脫鹽目的。
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????通過湍旋混合器后,水以液絲的形式進入微相萃取分離器,微相萃取分離器內并聯多根萃取一分離芯管,該芯管是依靠兩種互不相溶液體的密度差,利用進口特殊結構使液體產生高速旋轉,分散在油中的水滴螺旋遷移到芯管邊壁,此過程增大了水滴與部分未萃取鹽離子的接觸,實現了油中分散的鹽類離子二次深度的萃取分離;含鹽水滴聚結后從芯管的底流口排出,同時也實現了油水的預分離過程。旋流萃取一分離芯管內流體萃取分離原理如圖7所示,旋流場內任一點流體的速度都可以分解為切向、徑向和軸向三個分量,三個分量都存在剪切應力,高進口流速形成了很大的剪切應力,強剪切力下液滴粒徑迅速減小,大大增加了傳質表面積。然后水滴遷移碰撞長大,由于超重力的離心沉降作用,水滴被分離出來。另外,旋流場是一個動態平衡的流場,液滴的不斷破碎和長大,可以增加表面更新率,提高傳質系數,同時可以細化液滴尺寸,均化主體濃度差,從而強化傳質,并且聚結長大,一定程度上也強化了相分離的過程。延遲焦化分餾塔除鹽萃取新技術的工業應用
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經萃取汾離器后,油相出口進入油水分離器的上部,水相(含油)進入油水分離器的下部,油水混合器設置了入口分布管進行流場分布,減少入口射流對流場的干擾,接著通過油水整流器,對液流流態進行均勻分布,保持平穩,使油水由紊流變為層流態,擴大主分離區域;最后采用了多層折板油水分離區域,折板上開有直徑4一12 mm的小孔,之前聚結的大油滴通過小孔迅速上升到上一層折板,并逐級上升,有效地提高了分離速度和效率,并且折板采用親油疏水材料,使油水混合物在折板上流動過程中保持一定的角度,根據“淺池原理”,在較小的空間中,即可加速油相上浮速度和水相沉降速度,實現了油水的高效快速分離過程。除鹽后的凈化油返回分餾塔,含鹽水去污水汽提,實現了分餾塔頂循環油的高效在線除鹽效果。
6應用效果
????(1)自2013年11月投用分餾塔頂循油除鹽設施后,設備運行安全平穩。在原油脫鹽連續超標、減壓渣油鹽含量持續高的情況下,分餾塔頂部及頂循備用泵未出現結鹽堵塞情況,運行泵未出現機封結鹽泄漏和葉輪損壞等現象。
????(2)投用除鹽設施后,對進出除鹽設備頂循油進行氯含量化驗分析,從化驗分析值看,分餾塔頂循油經過在線連續脫鹽,油中氯含量逐步降低,同時含鹽水中氯離子含量也在逐步降低。延遲焦化分餾塔除鹽萃取新技術的工業應用
????(3)成套除鹽設備投資少,占地面積小,流程簡單易進行技術改造和工藝操作,能耗增加少,可根據裝置具體情況用除鹽水或分餾塔頂酸性水作為除鹽設備用水。此技術可以推廣應用到煉油化工各類易結鹽的塔器,解決因結鹽造成的生產難題。
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